喷煤喷吹罐的小改造

来看看这次喷煤喷吹罐的小手术带来的大收益。一开始高炉检修的时候,本来只是常规的检查,没想到喷煤渣铁工段提出的一份整改建议,让这个检修升级成了一次大动作。主要是把远传压力变送器给升级了。不到一个月的试运行,系统就实现了“零堵塞”运行,给以后的高炉稳产和高产打下了坚实的基础。 以前老是有压力表罢工的问题。因为压力太高时,直径才10毫米的管道显得很细,接头长短不齐,密封不严,导致压力表经常被堵。电脑上的数据乱跳,操作工也没法判断真实情况,只能凭感觉调整喷吹量,结果透气性就乱了套。更麻烦的是一堵就得卸压清理,一旦卸压就没了信号,清理的时候就像在玩盲盒一样不安全。 为了解决这个问题,设备工段和工艺人员商量出了个“三件套”方案。首先是把管道口径给放大了,从10毫米变成50毫米,流速一下提高了四倍。然后把管道缩短了很多,从一米多减到了十厘米左右。这样弯头也少了很多,冲刷效果更好。最后把老的压力表给换掉了,装上智能远传压力变送器。信号直接送到PLC里面去,数据随时都能看到。 这次改造效果很明显。一个月下来压力曲线一直很稳当,波动范围控制在0.5千帕以内。喷吹均匀性提升了18%,氮气用量也降了3.2%。以前经常要清理堵灰的问题现在都没有了。现在操作工在控制室里点几下鼠标就能搞定清堵工作,安全和效率都得到了提升。就像老师傅说的:“以前堵一次夜都睡不着觉;现在一个月都不用操心。” 这次小改造其实反映出数据准确才能操作精准、高炉顺行才能释放产能的道理。以后再加上智能化模块接入之后,这个喷吹罐还能监测更多指标。这也给后面高炉长寿和节能降碳又加了一把安全锁。