山东能源集团的付村煤业,通过搞创新这一套,成功破解了发展的瓶颈,这就叫系统化的改革赋能高质量的

山东能源集团的付村煤业,通过搞创新这一套,成功破解了发展的瓶颈,这就叫用系统化的改革赋能高质量的转型。现在能源结构变了,安全要求也越来越严,传统煤炭企业到底咋破局、咋保持运营,成了大家都在琢磨的事儿。付村作为山东能源集团的主力矿井,这几年靠着强化创新、优化管理,在外面市场那么乱的情况下,经营指标还稳得住,这经验给同行提了个醒。 现在的矿井挖得越来越深,年头也越来越久,付村煤业面临的麻烦事儿一大堆:井下采空区的压差老是乱跳,大机器老出毛病,这些都暗藏着安全隐患;另一方面,老办法干活效率低、成本高,企业想赚钱太难了。就拿按固定的采区划工作区来说吧,资源回收低,巷道还得乱挖一通;那时候用综掘机扩刷工艺也不行,工期太长,顶板还老难管。 看问题得先看原因。有些环节以前全凭老经验拍脑袋做决定,根本没什么动态调整的机制;设备坏了还得找外面修,自己没本事动手;采区规划不看地质变化瞎画圈;安全管理就知道事后灭火,没什么前瞻性的招数。这些毛病凑一块儿,直接影响了矿井的整体运行效果。 那怎么办?付村煤业搞了个“全员创新创效体系”,把管理和技术一块儿改。在修设备这方面,他们搞了个“精准鉴定+自主维修”的模式。关键零件自己修,一般零件外包出去,这下维修费用一年省了超过900万元,自己动手修的比例也提到了95%。 在生产布局上,他们也打破了常规。以前是按采区划工作区,现在是跟着地质单元走,把原来零散的50万吨煤层合并成一个百万吨级的大工作面。这么一改,少挖了1300多米巷道,还多回收了7万吨煤。这一连串动作累计创效快9000万元了。 为了对付采空区的安全风险,他们还研发了压差自动调控技术,把有害气体的参数稳住了,这成果还拿了省级科技奖呢。 这些改革搞下来效果很明显:安全底子更厚实了,采空区从被动救火变成了主动防控;成本下来了资源用足了竞争力也就上去了;基层职工搞起“五小”成果创新的劲头也足了,形成了大家敢想敢干、到处都能优化的好氛围。 未来的路咋走?行业里看门道的都说付村的实践证明了老能源企业只要系统性搞创新,完全能在保安全的前提下赚钱。以后随着智能化开采和绿色矿山建设要求上来,重点可能会往数据驱动和低碳工艺上靠。企业得保持机制灵活一点,把创新从单个点突破变成整体集成。 付村的探索告诉咱们:创新不光是换个技术设备那么简单,它是理念、制度还有技术的整体大换血。在行业迈向高质量发展的时候,只有把创新融入到企业的血脉里去,遇到问题就想办法解决、盯着实际效果看才能破解难题、把安全根基扎牢。这条路虽然难走但这是老产业重生的必由之路。