首钢矿业公司给首钢矿业公司机械厂出了个技改的“小招数”,没想到把降本增效这个“大本事”给引出来了。以前大家搞制造业转型,常常在怎么提高效率、降低能耗这两个坎儿上发愁。拿机械厂的压板加工来说吧,因为工件得做个30度的坡口,加上刀具转圈的限制,工人只能靠台钳硬把工件夹紧来装夹,每次只能干一件活儿。这种反复装卸的活儿既费时间又费人力,搞到后来效率一直提不上去,成了生产线卡住脖子的大问题。 为了把这难啃的骨头给搬开,首钢矿业秦涛国家级技能大师工作室的成员们没想着大动干戈地推倒重来。他们钻到生产一线蹲点调查了一圈,发现毛病其实出在工件定位不准和流程不规范上。于是大伙儿把注意力全放到了设计工装这件关键事儿上。这种接地气的创新思路,把一线工人在解决难题时那种琢磨劲儿全给激发出来了。 工作室的人磨了好几次最终搞出了一套能把角度定得死死的专用工装。别看这个东西长得简单,却把工件固定不牢、加工老出差错的毛病给治好了。现在工人只要按一下按钮,机器就照着程序一顿操作,一口气能把8个压板给干完了。这一改不仅是把辅助时间砍掉了不少,更是带来了好几种好处:一是效率蹭蹭往上涨;二是电费省了;三是产品质量更稳当了。 这种“小题大做”的做法虽然只是改了个局部小细节,效果却辐射到了整个生产体系上。它告诉我们别总想着花大钱搞新装备,在旧机器上下功夫也能挖出潜能来。而且还能给同行做个榜样,就是要把工人的聪明才智和技术进步连在一块走。 眼下制造业正往智能化、精细化的路子上转,这种针对实际问题的小改小革就是个很好的法子。首钢矿业的实践也让人看出来了:只要把基层的智慧都给用活了,“问题—攻关—推广”这个圈就能转起来。只要以后把激励机制弄更健全点儿,多给大家参与技改的路子走一走,肯定还能冒出更多好点子。 从一个工装的改进到整个流水线的变化;从数字上的效率提升到实实在在的节能降耗——首钢矿业的事儿生动地说明了一点:创新不一定非得干那种惊天动地的大动作,往往就在平时干活的细枝末节里藏着呢。当一线工人的脑筋活了起来;当技术改良性的成果正好对上了产业的需要;这些“小把戏”加起来就能变成推动行业进步的大力量。 这也提醒我们在建设制造强国的路上:既得靠那些高精尖的技术去带头冲锋;也离不开那种“一把一把攥泥丸”的工匠精神;只有这两条腿都站稳了;实体经济的根基才扎得牢;咱们写出来的高质量发展的这篇文章才能写得厚实好看。