56台户外真空断路器半年坏了20次

咱们来聊聊怎么给10kV户外真空断路器减少故障次数。在配电网里,这设备特别重要,要是总出毛病,供电质量跟电网效率都会受影响。这个QC小组拿辖区里的56台断路器开刀,把2010年6月到11月的数据拉出来看了看。结果发现这半年一共坏了20次。大部分问题是储能电机坏了,占了60%,还有合闸线圈烧了或者开关接点松了。所以大家决定把储能电机的故障率降75%,把总故障次数从20次压到11次。为了找原因,他们用了因果图。结果发现机构箱的电缆孔没堵严实,有26台都受潮了;密封圈也老化了,有17台损坏;储能机构有时候会卡住;还有电机的电压太高了,实测到240V,超过了标准的220V。 针对这四个主要问题,他们从2011年3月开始整改。先是把26个电缆孔都用防火泥封住了,封好率100%,这下受潮的设备从11台变成了1台。接着把17个坏密封圈全换了,再加上电缆封堵形成双重防护。接着解决储能机构卡住的问题,给零件校准、加润滑油、还搞了个《设备自维护工作管理办法》。最后把20台设备的电源从合闸母线改到了220V直流母线。整改完以后,效果特别明显。从2011年3月到8月,56台设备一共坏了8次,比之前少了12次。储能电机更是一次都没坏过。到了2011年9月到11月的巩固期,只坏了1次。除了故障少了,钱袋子也鼓了起来。算上多卖的电减去花掉的整改费,净赚了8.14万元。 为了把好做法留住,班组建了两个长效机制。一个是把《设备自维护工作管理办法》纳入受控标准体系;另一个是验收设备的时候要把电机电压标准写进去。 这个案例告诉我们,要想提高设备健康水平、保障电网安全运行,就得精准找问题、深入找原因、实实在在去执行对策才行。