混凝土坍落度“闪崩”的原因有哪些?

那天去工地看了一个非常吓人的情况,现场搅拌出来的混凝土刚10分钟就干了。 好几车混好的混凝土直接就废掉了,给施工方造成了巨大的损失。接到通知,我们立刻赶到了现场,开始排查原因。我们把各种原材料逐一替换测试,结果发现是砂里残留了一种不知名的絮凝剂,把混凝土的性能给弄坏了。 项目方一开始认为是含泥量超标,不过我们按标准养护后发现,这次的水洗砂含泥量只有1.2%,泥块含量0.3%,都在国家标准的范围内。 所以我们怀疑问题不是出在含泥量上,而是和这种“看不见”的絮凝剂有关。为了确认这个猜测,我们设计了一个简单的三步定性检测法。首先把砂样浸泡在酸性环境下过滤,然后分别对三份滤液进行测试。 第一个是加NaOH,结果出现了絮状沉淀;第二个是加AgNO3,产生了乳白色沉淀;第三个是加BaCl2,没什么变化。经过观察发现,氢氧化钠滴定区出现明显絮状沉淀且随pH升高而消失;硝酸银区出现白色沉淀。综合这些结果分析后得出结论:铝离子和氯离子同时存在于这批砂里。 查阅文献后发现这种情况最吻合的就是聚合氯化铝(PAC)。它能快速吸附和沉淀杂质,但是铝离子却留在了砂表。这种物质对后续混凝土的强度几乎没有影响但对流动性有很大影响。 那么砂石厂为什么要偷偷加PAC呢?其实原因很简单:成本和价格。加PAC可以快速沉降泥浆降低用水量;含泥量越低售价越高,企业用PAC把砂子“洗白”,一吨能省十块钱。 了解了这些后我们知道问题出在哪了,那么怎么解决呢? 坍落度“闪崩”的原因有很多:外加剂与水泥适应性差、掺量不足、高温高湿、罐车压车、计量系统精度漂移、粗细骨料含水率波动、水泥混仓混用、使用“热水泥”、净浆流动度低、天热本身导致的正常损失、外加剂不合格等都可能导致混凝土坍落度的异常。 为了应对这些问题我们采取了一系列措施:调整外加剂配方、提升初始坍落度、掺粉煤灰替代部分水泥、适量增加外加剂掺量并补足缓凝组分、运输车加盖保湿降温装置、计量设备年检和自检双保险、骨料含水率每两小时复测一次、水泥分仓贮存先进先出、减水剂“后掺法”、掺有机缓凝剂控制延缓水化、高分子减水剂加保水组分游离水增多降低经时损失、建立砂石进场必检PAC残留项目等等措施来稳定坍落度。 最后我想说:“看不见的絮凝剂才是最大变量。” 唯一能彻底解决问题的办法就是外加剂使用方把掺量打足、外加剂厂家把母液浓度做高。