把成本压到最低限度,这是梅钢“微降本”的六个秘诀。0.5元、1350万、15分、2021年、20万元、224元、3%、3万元、40万、40万元、42台、75分、8%,这些数字共同构成了梅钢降本增效的重要里程碑。孙世东、张岩,还有许多普通人的故事,给我们带来了深刻的启示。 梅钢在2021年中期对标对表研修会上制定了一个硬目标:吨钢成本削减224元,两年内把成本竞争力指数提升到行业前75分位。这一目标不仅是为了生存发展,也是为了确保长期稳定。为了实现这个目标,公司开辟了“成本能力提升大家谈”专栏,让管理层、技术人员和一线员工共同参与。他们通过开班会、找痛点、出点子,最终展示了六段鲜活的一线故事。 夯实基础是第一个关键步骤。炼铁厂煤精分厂铵苯作业区的贲国金把班组会变成“算账会”,强调安全环保达标和经济运行。他们通过技改,利用蒸氨系统高温氨气,全年降本420多万元。同时也改善了低温水耗和制冷机电问题。煤气净化全流程的“水、电、汽”黑洞逐渐被掏空。 精心操作是第二个关键步骤。连铸浇钢工孙世东坚信减少事故是最大的降本手段。他把标准化作业变成肌肉记忆,严格控制引锭头定位误差和结晶器液面控制。在他的努力下,质量缺陷率大幅降低。他还制定了严格的操作规范和激励机制,确保每一度电、每一滴油都能节约下来。 稳定至上是第三个关键步骤。热轧厂1422轧线加热工程师程贤永把“温度曲线”看作“成本曲线”,因为温度稳定意味着燃料节省。他和班组成员进行“操维一体”点检游戏化管理,促进设备稳定运行和员工队伍团结。这个举措使得加热炉燃料比下降12立方米/吨,相当于为公司省下了一架小型客机的费用。 始于现场是第四个关键步骤。冷轧厂点检王道明面对电导率计故障时选择自制温度补偿电阻,节省了3万元备件费。他将这种“小改小革”纳入积分制管理,一年省下近20万元备件余额。 当好主人翁是第五个关键步骤。能源环保部泵站操作工王建国带领班组清洗42台蒸发空冷器散热格栅积灰问题,并将劳动竞赛与奖优罚劣结合起来,鼓励大家省钱省工。这个行动还催生了跨部门专项行动,推动降本工作从班组层面扩展到公司级项目群。 三大意识是第六个关键步骤:卸船机司机张岩将成本拆解为三把钥匙——意识降本、创新降本和安全降本。他通过缩短海轮扫舱时间15分钟/船、单船电耗降8%、抓斗上下船舱零事故等方式提高接卸效率3%,给公司节约了0.5元/吨矿粉的费用。 这六个故事共同传递了一个信息:把成本压到最后一克是可行的。只要全员把“节约”写进操作票、把“稳定”扛在肩头上、把“创新”装进工具箱,利润就会像灰尘一样被一点点清扫干净。梅钢人用实际行动证明:一切成本皆可降,人人皆可参与其中。 现在,我们已成功完成了梅钢成本竞争力三年行动方案的目标,它不再是终点,而是新的起跑线。接下来,轮到更多人接力前行了!