数控触摸屏压管机,给企业带来了什么?

最近北京一家机械制造企业搞了个大动作,给厂里引来了数控触摸屏压管机,这下好了,之前那些因为操作复杂、精度不达标弄得人头疼的老问题算是彻底解决了。既然事儿成了,咱们今天就好好聊聊这具体是怎么个情况。这家企业平时主要搞液压管件的生产,以前用的还是那种手动调节的老设备。虽说能干活,可毛病也不少。首先是干活得靠技术含量高的专业师傅上手,新招来的员工想上手都费劲;其次是压接出来的东西精度太差,产品的合格率也就勉强到了85%;最后就是速度太慢了,一天到头也就弄个300来件货,根本就赶不上订单的需求。为了把这些毛病治一治,企业没少琢磨。经过好一阵对比,他们最终锁定了数控触摸屏压管机。这东西用的是伺服电机来驱动,再配上高精度的传感器,干活的过程在屏幕上都能看得清清楚楚。好在安装和调试的活儿挺顺手,技术人员只用了2天就把设备装好、参数调好,还把员工都教会了。跟以前那种老机型比起来,这一下就把安装调试的时间给省下来50%。机器一开动效果立马就出来了。数据显示这机器干活特别麻利,一分钟能压2到3件货。算算看日均产量一下子冲到了500件以上,效率提高了整整60%。不仅是速度快了,精度也有了质的飞跃。从原来的误差±0.5毫米直接降到了±0.1毫米。产品的合格率这就蹭蹭蹭地上去了,达到了99%的水平。客户的投诉量也跟着大幅减少了80%。说到操作体验,这玩意儿确实让人省心。触摸屏上的界面看着特别清爽直观,员工只要在屏幕上点点划划设置好参数就能自动干活了。系统里还有个错误提示和故障诊断功能挺管用。比如说压力不正常了它会马上报警提醒你该怎么办,这就大大降低了操作上出错的概率。虽然当初买这台设备多花了30%的钱买进去是个坎儿,不过这钱花得值回票价就是另一件事了。企业这边通过省人工成本也把这笔开销给抹平了:新员工的培训周期短到只要一周就能上岗;原材料损耗也大大减少了,从以前的8%直接降到了2%;还有这设备的核心部件质保期长达5年的时间长了以后也就更耐用了。这个案例充分说明数控触摸屏压管机在提升生产效率和保证产品质量方面确实有一套。对于那些想升级设备的企业来说选对了路子就能解决眼前的麻烦事儿,更重要的是能给以后的长远发展打下个好基础。