阳城二号井女工技术攻关显担当 废旧阀块再生实现降本增效新突破

问题——关键部件易损与整体更换并行,成为降本增效“卡点”。

风动葫芦阀块是井下物料起吊的重要部件,长期处于高压工况,密封件磨损、阀芯卡滞等问题时有发生。

一旦性能不达标,传统做法多以整体更换为主,不仅采购周期受制于外部供应,还带来较为稳定的年度备件支出。

据车间测算,相关部件以往年度采购费用在3万元左右,既增加运行成本,也影响设备保障的灵活性。

与此同时,车间维修力量阶段性紧缺,如何在保障安全的前提下提升自修能力,成为现场管理的现实课题。

原因——工况与能力短板叠加,倒逼一线提升“自我造血”水平。

从设备端看,井下粉尘、湿度、震动与频繁启停等条件叠加,使阀块内部密封与配合面更易出现磨耗与污染沉积,导致动作迟滞、泄压异常等风险点。

从管理端看,备件依赖外采、维修以“换件”为主,容易在成本与效率上形成路径依赖;一旦遇到供应波动或任务集中,保障能力就会显得被动。

更重要的是,维修技能的“结构性缺口”客观存在:一些风动工具维修环节技术细、精度要求高,长期由少数熟练工承担,遇到人员紧张便容易出现“没人修、修得慢”的矛盾。

多重因素共同作用,促使基层把目光转向修旧利废与技能攻关。

影响——实现成本节约与安全保障“双提升”,带动一线创新从点到面扩散。

针对上述难题,机修班女工主动“接题破题”,自发组建攻坚小组,在设备检测区对阀块开展分解诊断与工序化修复。

她们从拆装技巧入手,结合机械图纸复核结构与配合关系,依次完成磨损尺寸精准测量、超声波清洗、阀芯打磨抛光、调试校准等关键环节,并通过反复试验验证压力、风量等指标,最终让一台“报废件”恢复使用功能并重返岗位。

迄今,该班组累计修复同类阀块8台,直接节约采购成本1.2万余元;经井下使用检验,修复部件寿命与新品基本持平。

更深层的影响在于,维修从“更换式保障”向“修复式保障”转变,既提升了设备可用率,也增强了车间在紧急保障、计划检修中的自主性,为矿井安全稳定运行增添了“底气”。

对策——以标准化、制度化巩固成果,推动“小改小革”走向可复制、可推广。

基层创新要形成长效,关键在把经验固化为流程、把个人技能沉淀为团队能力。

下一步,可从三方面着力:一是建立风动阀块故障类型与处理工艺清单,明确测量标准、清洗方式、配合间隙与验收指标,避免“会修但难以复现”;二是完善修旧利废闭环管理,对可修复件设立回收、鉴定、修复、复检、投用台账,做到来源可追溯、质量可评估、成本可核算;三是强化技能传帮带与岗位练兵,通过实操演练、案例复盘、工具工装优化,持续提升团队整体作业能力。

同时,要把安全红线前置到每一道工序,确保修复件上线前经过充分检测与工况验证,守牢设备安全运行底线。

前景——“一线创新+人才成长”协同发力,为高质量发展提供基层支撑。

从更大范围看,煤矿企业推进提质增效,既需要管理优化与技术升级,也离不开一线班组的精细化治理能力。

女工团队在维修领域的突破,说明只要岗位给机会、培训给路径、机制给激励,基层完全能够在关键环节实现“补短板、强能力、创效益”。

随着矿井向安全高效、智能化与精益化方向推进,类似以修复替代更换、以内部保障降低外部依赖的实践,将更具价值。

预计在完善工艺标准与质量控制后,该做法有望向更多风动工具及易损件延伸,形成覆盖诊断、修复、验证的成套能力,进一步释放降本空间,也为班组建设与人才培养提供更广阔的平台。

新时代的煤矿建设呼唤更多这样的创新实践和责任担当。

阳城二号井女工班组的故事启示我们,技术进步不仅来自大的投入和革新,更来自于一线职工在日常工作中的持续改进和不懈探索。

她们以实干实绩诠释了新时代煤矿女工自立自强、协作共进的精神底色,为矿井稳步推进高质量发展输送了强劲的巾帼动能。

这种精神品质和创新意识,正是推动行业转型升级、实现绿色可持续发展的重要力量。