生产一线的难题,往往是企业竞争力的试金石。
高含盐工况下油井清防蜡效率不高、集输核产数据偏差影响决策、水平井长水平段修井工具不足、气田出砂推高运维成本、含油污水处理依赖药剂且费用高企……这些“卡脖子”问题既牵动产量效益,也关系本质安全水平。
如何在复杂环境和成本压力下稳产增效、提升安全韧性,成为油气田推进高质量发展的现实课题。
问题背后有其客观成因:一是资源禀赋与地质条件复杂,盐分高、砂量大等特殊工况对传统工艺提出更高要求;二是部分环节长期依赖经验型作业,标准化、智能化装备供给不足,导致效率和精度受限;三是安全环保约束趋严,要求工艺升级与风险治理同步推进;四是技能人才梯队建设与技术迭代速度不匹配,创新成果从“实验室”到“现场”仍需要更强的组织化推动。
面向这些痛点,青海油田以劳模工匠创新工作室为支点,将其定位为生产难题的“攻关站”、技术进步的“孵化器”、技能人才的“练兵场”,以点带面提升创新组织力。
数据显示,2024年至2025年,青海油田11家职工创新工作室围绕油气生产、工程技术、炼化等领域开展技术攻关210项,解决生产难题239项,一批成果加速转化为现实生产力,为稳产增效和结构优化提供了可复制的实践样本。
在提效增产方面,创新更强调“从现场来、到现场去”。
采油一厂史昆创新工作室针对高含盐环境下清防蜡作业难题,研发高含盐地区智能清防蜡作业系统,提升作业效率与适配性,为同类工况提供解决路径。
采油二厂何湘创新工作室研发回压调节装置,将井罐车核产数据误差率由25%降至4.8%,并将单井核产时间由12小时压缩至2小时,相关成果申报国家专利。
井下工程技术公司吴正银创新工作室面向水平井长水平段修井工具匮乏的短板,设计研发适用于打捞、钻磨、循环冲洗等工艺的修井工具,旨在缩短占井周期、提升施工效率、降低维修成本与作业污染风险。
在降本增效方面,创新工作室把“每一分钱”算到工艺与管理细节中。
在涩北气田,出砂问题推高长期清砂费用,采气一厂王富满创新工作室研制试用“气田清砂船”,推动清砂费用实现明显下降,探索形成成本管控与生产保障的兼顾方案。
炼化领域,格尔木炼油厂兰勇炼化工艺技能专家工作室通过异构化活化系统工艺材质升级与产品辛烷值提升技术,实现年创效221万元,并在行业职业技能竞赛中取得佳绩。
集输领域,生产保障中心王锡军创新工作室联合院校研发“荷电污水处理技术”,在不添加化学药剂条件下去除油、硫、悬浮物等污染物,实现含油污水一站式处理,在西部油泥沙处理站应用后节约材料支出百万元。
据统计,仅2025年,青海油田11个创新工作室降本增效累计创造经济效益超2000万元。
影响不仅体现在产量、成本等“硬指标”,更体现在安全治理能力的持续提升。
聚焦一线安全隐患,采油二厂乔永青创新工作室对注水流量控制柜升级改造,降低高压水泄漏引发漏电及触电风险;何湘工作室引入“三段式机械臂鹤管”,推动装油环节实现“安全事故归零”;采油四厂王斌创新工作室针对单井罐敞口泄压孔的安全风险,采用量油与观察孔一体化人孔盖,强化火灾、中毒、坠落等风险防范。
以小切口治理撬动系统性安全提升,体现了从“事后处置”向“源头预防”的治理导向。
对策层面,青海油田的做法呈现出清晰路径:以劳模工匠为牵引,构建现场导向的协同攻关机制;以成果转化为目标,推动工艺、装备与管理的组合创新;以安全环保为底线,将风险识别、工艺改造与作业标准化同步推进;以“传帮带”为纽带,形成稳定的人才供给与技能升级通道。
仅2025年,各工作室通过现场教学、专题培训、实战演练等开展培训274场、覆盖5125人次,签订师徒协议131份,助力223人次实现技能等级提升,为创新持续供能提供了人才“蓄水池”。
前景看,随着油气开发进入精细化、智能化与绿色化并重阶段,创新工作室的价值将进一步凸显:一方面,围绕复杂工况形成更多可推广的成套技术,提升稳产与增产的确定性;另一方面,面向降碳、节能、减污等约束条件,推动工艺迭代和现场管理升级,增强企业高质量发展的韧性。
同时,依托与院校、科研机构的协同创新,有望在关键装备、数字化应用、绿色处理技术等领域形成新的增长点,提升产业链自主可控水平。
青海油田的创新实践表明,将生产痛点转化为创新靶点,不仅能释放现实生产力,更构建起"技术突破—效益提升—人才成长"的良性生态。
在能源行业高质量发展的关键期,这种以工作室为支点撬动全局创新的模式,为传统工业转型升级提供了可复制的样本。
未来随着更多技术成果的推广应用,其示范效应有望辐射整个西部能源基地建设。