问题:铁路信号系统对安全运行具有基础性作用,继电器作为自动控制电路中的关键器件,承担着信号转换、联锁控制等重要功能,被业内形象称为铁路信号系统的“神经元”。今年以来,伴随新线建设、大修技改、集中修等项目同步展开,施工一线对继电器的周转、供给与质量稳定性提出更高要求。检修数量增长、交付周期压缩、质量标准不降,成为摆检修工区面前的现实考验。 原因:一上,铁路建设由“规模扩张”向“提质增效”并重转变,设备更新、系统升级带来继电器检修测试任务叠加;另一方面,继电器虽体积不大,但检修流程繁复,涉及拆解清洁、测量校验、参数调整、封装验收等45道工序,部分零部件仅数毫米,精度控制需到毫厘。任务越集中、环节越密集,越考验一线对标准的把握、对细节的控制以及对异常的识别能力。 影响:继电器质量直接关系现场设备运行稳定性。若接点电阻偏大、参数漂移或紧固不到位,可能导致信号逻辑异常、设备抗扰能力下降,增加故障处置压力,进而影响运输组织效率。对工区而言,高强度生产条件下保持“零返工、零隐患”,既是对技术能力的检验,也是对质量管理体系的挑战。 对策:在青岛电务段青岛继电器工区,19名女职工组成的班组以标准化作业和过程管控应对压力。工长宋夫静带领班组把“先质量、后速度”作为共同准则:每台继电器在加封前须完成压力测试等关键项目复核,确保参数达标后出所。她本人2015年入职,从跟班学习到独立检修,曾因追求速度导致返工率偏高。此后,她把检修标准逐条拆解,从紧固一颗螺丝、调整一次弹片压力做起,反复校准操作手法与判定尺度,逐步形成可复制、可推广的操作要点,返工问题得到根本改善。 在质量提升与提质创效上,工区将问题导向贯穿到技术攻关。针对隐患排查中出现的接点压降偏大现象,班组从规范擦拭方法入手,补充引入高清高倍LED台式放大镜对擦拭效果进行直观检验,推动关键指标稳定控制在接点电阻值0.025Ω以下,较既有标准深入提升25%—50%,有效增强了现场设备运行的稳定性。针对运输过程中偶发螺丝松动的风险,班组对电动、手动螺丝刀的紧固扭矩进行多轮试验与比对,将外罩螺丝紧固标准统一并精确控制在0.55—0.7牛米,实现出所设备紧固“全覆盖、无松动”。 制度与人才建设同步推进。宋夫静走上工长岗位后,推动参与“三室联建”,促进成立职工创新工作室,组织青年骨干立项攻关,形成“现场发现—数据验证—工艺固化—标准推广”的闭环机制。工区年均完成继电器检修测试任务逾1.5万台,今年以来月均检修约1600台,出所率保持100%,多项QC课题与创新成果获得集团公司奖励,形成以实用为导向的创新链条。 前景:当前铁路运输安全对信号系统可靠性要求持续提高,装备迭代与数字化运维加速推进,继电器等关键器件检修将更加突出数据化管控、可追溯管理与工艺标准统一。业内人士认为,依托创新工作室等平台,把一线经验沉淀为标准、把工艺改进固化为制度,将有助于在更大范围复制推广,提高铁路信号设备全生命周期质量水平。以“巾帼建功标兵岗”等先进集体为代表的班组实践,也为技能人才培养和班组治理提供了可借鉴样本。
在纵横交错的铁道线上,"青电木兰"们用毫厘之间的坚守诠释着新时代工匠精神。她们的故事证明,重大装备安全保障既需要科技硬实力,也离不开人文软实力。这支巾帼团队创造的不仅是设备合格率的数据奇迹,更展现了中国产业工人在高质量发展征程中的专业素养与使命担当。正如铁路信号灯指引列车方向,这种精益求精的职业精神正为制造强国建设标注出清晰的前行坐标。