咱辽宁省这边有个技术攻关项目,把那450吨的大吊车故障率硬是给拉低了七成,这帮人只花了不到十个月。炼钢区域这五台大铁牛本来担着吊运铁水钢水的大梁,结果吊钩滑轮组的轴承一坏,这台车就得立马趴窝下线维修,工序又长又麻烦。投产没多久,这种非计划停机的事就没断过,既耽误工时又费维修费。机械QC小组这回把降低故障率的课题立了下来,给大家立下军令状,要在十个月内把故障率降七成。为了找出病根,他们用因果图这招把故障原因拆成了八张面孔:怎么加油、用什么油脂、多久加一次油、油路设计咋样、轴承游隙大小、装配扭矩够不够、运行时受不受冲击、周围粉尘多不多。挨个验证下来,“加油方式不对”、“油脂不耐高温”、“加油周期太长”、“油路分配不均匀”这四个主因被揪了出来。针对这几个毛病,他们动了四刀:用电动泵给脂取代手动泵,免得忘记加或者量不够干磨;换了种耐高温的润滑油,原本在60度以上就容易变干的油脂,现在能扛到80度还能用;加油的间隔也缩短了一半,从半年一次改到了季度一次;还在滑轮组里头多装了几个分流管,让每片轴承都有自己的回路,保证油脂不偏科。 这招还真管用!记录显示效果立竿见影:吊车故障下线的次数从之前的一个月平均2.8次降到了0.6次;故障率也从6.2‰猛跌到了1.3‰。这十个月下来一共省了350多万元;吊车的作业率更是提高了11%,相当于全年多出来的产量大概有8万吨左右。因为成果不错,他们还拿到了辽宁省的优秀质量管理成果奖。不过他们的工作还没停:下一步打算把这套电动泵润滑的模式复制到其他吨位的吊车上去;再配上智能传感器把油脂消耗看得清清楚楚,以后润滑就能做到既看得见又能预测了。