问题——除夕上午,污水深度处理站中控报警显示关键设备异常:过滤软化岗位1号过滤泵突发故障停机。该设备处于深度处理流程关键环节,若处置不及时,可能造成处理负荷波动、后续单元受冲击,影响站内系统稳定。抢修过程中,脱水岗位1号空气压缩机系统又出现异常,涉及工艺用气与仪表用气保障,连续运行面临叠加压力。 原因——从现场情况看,站内设备多为长周期连续运行,节日期间同样需要保持稳定工况。过滤泵、电机及电缆等部件受高负荷运行、环境温度变化、启停频次以及老化磨损等影响,容易出现突发故障;空压机系统在密封、控制、供电等环节也存在综合风险。春节期间人员相对分散、外部检修支援响应时间拉长,也对现场组织效率提出更高要求。 影响——污水处理系统是油田绿色生产链条的重要环节,既关系生产水系统稳定,也关系环保达标排放与安全风险控制。若过滤泵与空压机等关键设备同时失稳,可能引发工艺参数波动,影响气动阀门与仪表动作,带来连锁风险。对连续生产单位而言,节日保运不仅要保障不停产,更考验应急处置、设备管理和现场协同能力。 对策——险情发生后,值守人员第一时间到位研判,采取“先稳系统、再查原因、同步抢修”的策略。大队负责人王东与站长曹逊赶到现场后,立即下达倒换指令,组织岗位人员快速切换流程、启用2号备用过滤泵,确保工艺平稳过渡,将影响控制在最小范围。随后,站内联动检修力量对电机、线路及对应的部位逐项排查,锁定故障点并按规范完成维修。 空压机系统紧接出现异常后,站长曹逊带队转至第二现场,实行分工协同:一组跟进过滤泵抢修及后端运行稳定,一组负责空压机检修与供气保障,同步加强安全措施、质量控制与风险提示,确保抢修推进、监控不断、标准不降。经过连续作业,两项故障相继排除,过滤泵与空压机恢复正常运行,站内参数回归稳定,全流程保持可控。 前景——油田集输与水处理系统设备多、链条长、连续性强,节假日稳定运行更需要把工作前移。下一步,将结合冬季运行特点和关键设备薄弱环节,完善点检定修制度与备机备件体系,强化在线监测与趋势分析,推动风险管理从“事后抢修”向“事前预警”转变;同时优化节日期间值守与应急联动机制,形成岗位、专业与外协资源的快速响应闭环,以更高标准保障安全生产与绿色运行。
万家团圆之际,石油工人以专业和坚守守护装置稳定运行。这场春节抢修既检验了日常管理与应急能力,也说明了能源保障体系的韧性。随着智能巡检的推广和应急预案的提升,产业工人将以技术与责任并重,更夯实国家能源安全保障能力。