辽河油田创SAGD电潜泵井检修新速度 24小时攻坚彰显石油铁军精神

问题:稠油热采SAGD井对井筒举升和地面流程的稳定性要求高——电潜泵一旦故障或需要检修——往往会拉长单井停产时间,进而影响蒸汽注采节奏和产量兑现。此次杜84-馆H50井检电泵任务时间窗口紧、工序多、衔接复杂:作业前需先拆卸整体流程管线;起出油管时还要逐根拆装电缆卡子,操作节奏和精度要求明显高于常规井;设备更换后还需完成试验、下入、复装和密封校验,任何环节滞后都可能延长停井周期。 原因:一是SAGD开发是稠油高效动用的重要方式,完井结构与地面流程集成度高,检修通常牵涉“井下—井口—流程”多系统联动,组织难度随之增加。二是电潜泵系统由泵体、电缆、卡具、井口密封等多要素组成,起下管作业需要机械设备、现场人员与厂家服务同步配合,若仍按传统串行推进,时间成本较高。三是夜间连续作业对安全管控、人员体能和现场指挥提出更高要求,既要压缩时间,也必须守住安全底线。 影响:本次在24小时内完成拆流程、起管、换泵试验、下管、复装流程等全链条作业,直接缩短停井时长,有助于降低产量波动、保持热采井组注采平衡。更关键的是,快速检修能力说明了现场组织、技术标准和协同机制的成熟度,为同类型SAGD井电潜泵检修提供了可复制的提效做法。对稠油稳产而言,检修提速且不降标准,可减少非计划停产损失,提升生产运行的确定性,也为后续滚动开发和产能释放创造条件。 对策:围绕“快、准、稳”目标,作业队同步优化组织与工艺。一是压实现场指挥链条,实行干部靠前指挥、全程盯控,确保关键节点有人决策、有人协调、有人复核。二是推行工序并行,在起管的同时协调厂家完成新电泵组装与电缆焊接,减少等待时间,实现资源同步到位。三是将复杂工序拆解并标准化:针对49根油管起出及电缆卡子拆装,明确作业节奏、工位分工和配合关系,提高协作效率与操作一致性。四是落实“问题不过夜”的现场处置机制,试验中出现转动不畅等异常后,立即进行零部件打磨与调试,快速完成二次试验,避免返工扩大。五是严控安全风险,在吊装、井口操作、流程复装等高风险环节强化口令指挥与位置确认,确保抢工不抢险。 前景:在提质增效与精益管理并重的背景下,稠油热采井检修效率已成为稳产能力的重要组成部分。下一步可在此次实践基础上固化“并行作业+协同保障”的组织模式,推动检修从经验驱动转向标准驱动:完善SAGD电潜泵井检修工序模板和关键参数清单,建立厂家与作业队联动的物资预置与快速响应机制,强化关键工序的工具化、模块化配置;同时通过班组技能训练和风险辨识演练,提高夜间连续作业的安全保障能力。随着流程优化与技术迭代叠加,SAGD井检修周期有望继续压缩,为辽河油田稠油高效开发提供更稳定的运维支撑。

从“缩短停井时间”到“提升系统效率”,快速检修既是一次现场攻坚,也是对生产组织与安全质量体系的综合检验。以标准化作业打牢基础、以协同机制提升效率、以技术升级降低故障率,才能在复杂工况下稳住热采产量、提高能源开发利用水平,为老油田高质量发展提供更有力的支撑。