q-max巨轮缆绳断裂引发的事故

在英国米尔福德港的一次靠泊中,一艘Q-Max型LNG巨轮“Zarga”使用的HMPE缆绳突然断裂。事故发生在傍晚时分,缆绳断裂时回弹击中了一名码头监控员,把他掀翻在地。这个突如其来的断裂让原本在安全区外的人员陷入危险之中。据英国海上事故调查局(MAIB)公布的调查报告,缆绳的残余强度降低是导致事故的主要原因。残余强度指的是缆绳经过多次荷载、弯曲、冲击和疲劳后还能承受的张力。这次事件使用的44毫米直径三股编织倒缆,芯线是Dyneema® SK75,强度参数亮眼,但却因为设计上的问题导致断裂。这次事故给行业敲响了警钟。 这次事故直接引发了供应商主动下架该型号缆绳。下游船东、港口和终端全部收到了停用、检测、更换或升级的通知。石油公司国际海运论坛(OCIMF)也把MAIB的建议纳入到了MEG-4指南中,要求买家在选购缆绳时必须询问纤维类型、线密度、捻度、保护层材料、厚度紧度以及端部连接方式等问题。 设计者们应该从这次事故中吸取教训。他们需要根据环境条件选择合适的纤维材料,例如在中东港口夏季地表温度高达70摄氏度的情况下使用Dyneema还是谱拉提斯纤维要根据蠕变计算结果来决定。 为了控制回弹能量,能量尾长度应该控制在10米以内,直径缩小到75毫米。滚轮导向角度也应该调整到15度左右,让缆绳弯曲后再回到甲板上。 缆绳护套需要预留5%的伸长量以保证绳股可以自由膨胀和收缩。捻距缩短30%,捻度提高20%,可以减少内部纤维互相咬死的情况发生。 港口和船东都应该承担起共同的安全责任。港口方需要建立缆绳的健康档案,记录每次靠泊时的张力曲线和滚轮磨损情况。对于超过三次断裂史的缆绳要强制更换。 船东则需要安装张力监测系统实时回传数据给主引擎室。在停泊指令中附上专属系泊程序不按流程操作将受到扣分罚款处理。 第三方检验机构也需要将蠕变测试纳入年度检查范围而不是每五年一次。 这次事故告诉我们:再好的材料也需要正确对待。只有当港口、船东、制造商和检验机构共同努力才能真正减少类似事件发生。 希望下一次靠泊时断裂的是潮汐而不是生命。