随着公交车辆运营年限增加,老旧车型的故障隐患逐步显现;青岛城运控股公交集团李沧巴士公司,部分SWB6121EV6车型行驶中频繁出现掉挡,不仅影响运营安全,也抬高了维修成本,成为一项亟待解决的难题。 掉挡故障主要源于车辆长期运行造成的零部件磨损。具体表现为换挡气缸推杆长度不足,导致换挡机构无法准确到位,车辆运行中因此出现频繁掉挡。其危害不容忽视:行驶中突然掉挡可能造成动力中断,在复杂路况下存在较大安全风险,影响乘客安全和运营秩序。同时,频繁掉挡会加速变速箱、传动系统等有关部件磨损,形成连锁损耗,继续推高维修成本。按常规方案直接更换换挡气缸,单个成本接近400元,对老旧车辆数量较多的公交企业而言,费用压力明显。 面对该问题,“节修增效”维修班组主动介入。班组长矫崇本是一名有28年党龄的老党员,1995年进入公交集团后长期扎根维修一线,积累了丰富的现场经验。在他的带领下,班组成员围绕故障开展系统排查:逐项记录部件磨损程度和啮合间隙,反复观察挡位切换时推杆的运动轨迹,寻找规律与关键症结。 初期的数据比对一度难以形成有效结论,但班组没有停步。他们转向原理分析,查阅资料,研究推杆材质与受力特点,并向其他单位技术人员交流取经。经过多轮讨论,一个思路逐渐明确:能否利用废旧零件替代原装推杆,在不更换总成的情况下解决问题? 班组将目光锁定在日常废弃的离合器分泵推杆上,对其进行测量、打磨,并调整安装角度和紧固方式。关键参数经过反复调试与实车验证。连续三天改进后,新推杆完成装车。随后的试驾显示,换挡平顺有力,车辆连续高强度运行4小时未再出现掉挡,运行状态稳定。 这项创新方案在安全与经济两上效果明显。安全层面,通过恢复换挡机构的准确性,降低了因掉挡带来的行驶风险,提升运营可靠性。经济层面,改造基本不增加成本,利用废旧零件实现了接近直接换件的效果。若在同类故障车辆中推广,可节省可观的维修支出。矫崇本表示,“立足岗位、小处着手、大胆创新”是班组工作理念,“以修代换”是他们长期坚持的做法。 青岛公交集团持续关注职工创新工作,通过搭建平台、完善机制,鼓励一线员工在岗位上开展技术改进。如今,“降本增效”已成为不少职工的日常实践,也在基层不断催生可复制、可推广的创新成果。
从被动应对设备老化到主动提出改进方案,“节修增效”维修班组的实践表明:在高质量发展背景下,传统产业的转型升级不仅依赖资金投入和设备更新,也离不开一支经验扎实、敢于创新的技术队伍。当一线劳动者的智慧与企业发展需求同向发力,就能在看似普通的工作中做出实效,创造更大的价值。这种立足现场、持续改进的精神,正是推动“制造”向“创造”迈进的重要动力。