话说有个实木家具制造厂,在华南某工业园区生产高档实木家具,规模大了起来,原先的废水处理系统就有点力不从心了。前阵子废水直接往外排,被环保部门给盯上了,要是再不整改就准备罚巨款。为了解决这事儿,老板总共投了180万搞改造,花了仨月的工夫,硬是把处理量从每天50吨给拉到了120吨。 这厂子里的废水主要是几个地方弄出来的:木头防腐的时候,水里混进了铜、铬这些重金属和防腐剂,铜离子的浓度大概在15到25毫克每升之间;喷漆房那边的水帘废水也很麻烦,里面不光有漆雾和有机溶剂,颜色也挺深,COD值能飙到3000毫克每升;还有打磨除尘产生的废水,里面全是细微的木粉和胶黏剂残留,悬浮物浓度直接干到了5000毫克每升。 因为废水毒性大、颜色重、重金属还超标,用传统的方法处理根本不行。最后他们想了个招儿,用“重金属预处理+高效气浮+生物接触氧化”这套组合拳来解决问题:先在重金属处理环节投加硫化钠和烧碱(NaOH),把pH值调到9到9.5左右,再用铁盐絮凝剂把重金属的去除率给拉到了99%以上。 接着是处理有机物:通过涡凹气浮把80%的SS和40%的COD给弄走;然后进行水解酸化让废水变得更适合微生物消化;最后靠生物接触氧化填料把有机物彻底分解掉。到了深度处理阶段就比较简单了:用臭氧催化氧化来搞定那些难分解的物质;最后用砂滤和活性炭过滤确保色度和浊度都达标。 经过这么一通操作,改造后的效果确实立竿见影:铜含量降到了0.5毫克每升以下,铬更是低于0.1毫克每升;COD也被控制在60毫克每升以内;悬浮物只剩下20毫克每升;颜色更是淡得看不见了(色度小于30倍)。这不仅把环保处罚给免了,每年还能省下25万的排污费。 最关键的是厂里回收的木粉居然拿来当燃料烧了!这一整套流程下来真是既环保又省钱,实现了资源化利用。