辽宁辽阳化工企业发生中毒事故致6人受伤 涉事企业安全管理漏洞暴露被重罚

近日,辽宁省辽阳市宏伟区应急管理局发布调查报告,披露辽宁嘉禾精细化工股份有限公司(以下简称嘉禾公司)“9·9”一般中毒窒息事故处置及责任认定情况。

报告显示,2025年9月9日,嘉禾公司二车间加氢工段在取样作业过程中发生物料喷出并扩散至作业空间,造成6名工人不同程度中毒,其中3人症状较重。

因抢救及时,事故未造成人员死亡。

事故直接经济损失约60万元。

报告形成时点为2025年12月18日,已有3人康复出院,另3人仍在住院治疗。

问题:取样环节失控暴露关键风险点。

调查报告指出,事故发生在化工生产中较为常见、但风险不容忽视的取样操作环节。

该环节一旦出现阀门开度控制不当、管线喷射方向设计不合理或紧急关闭失效,易导致有毒有害物质瞬时释放,进而引发中毒、灼伤甚至更严重后果。

此次事故中,物料中含有甲苯(占比超过五分之四)及二胺基萘等成分,在阀门开启过大后经垂直向下管线喷入回收桶并发生反射,导致作业区空气污染加剧;同时阀门控制手柄脱落,无法及时关断,致使喷出持续并扩大了暴露范围。

更为突出的是,现场操作人员及参与救援人员未佩戴专业防护用品,直接增加了中毒风险。

原因:制度可操作性不足叠加执行偏差与应急薄弱。

调查认定,事故属于因程序不规范、工人误操作造成的一般生产安全责任事故。

从报告披露信息看,诱发因素并非单点问题,而是“规程—设备—人员—应急”多环节叠加失守。

其一,企业制定的《二车间加氢操作规程》中关于取样“双阀控制”的要求可操作性不强,现场执行中容易出现动作不规范、开度控制不精确等情况,导致制度与实际脱节。

其二,关键部件可靠性不足,阀门控制手柄脱落使紧急处置窗口被压缩,暴露出设备维护、点检与状态确认不严。

其三,作业人员对有毒物料瞬时释放的危害认识不足,劳动防护配置与佩戴执行不到位。

其四,救援过程未形成有效的个人防护和现场管控,反映出应急预案演练、现场指挥和风险隔离措施仍有短板。

影响:对企业生产与行业监管均形成警示。

事故虽未造成死亡,但6人中毒、3人较重,且截至报告形成仍有人员住院治疗,表明其对职工健康造成持续性影响。

经济损失虽以直接损失计约60万元,但间接成本同样不容忽视,包括停产整改、合规提升投入、信誉影响及供应链波动等。

嘉禾公司主要研发生产高档溶剂染料、分散染料、有机颜料及相关中间体,产品应用于纺织纤维原浆着色、工程塑料、车漆、涂料等领域,企业现有员工223人。

化工细分行业生产连续性强、物料多具挥发性与毒性,一旦在取样、投料、清洗等“高频但易被忽视”的作业环节出现漏洞,风险外溢可能影响更广。

此次事故也提示,安全管理的薄弱点往往不在“大装置”,而在“细流程”“小动作”,必须把风险管控延伸到每一次操作。

对策:以规程重塑、设备可靠、人员防护、应急闭环为抓手。

调查报告指出嘉禾公司存在安全管理缺失、主体责任落实不到位等问题,并提出处罚建议:由应急管理部门对企业处以70万元罚款,同时对企业总经理、公司安全生产委员会主任朱红卫等4人建议给予行政处罚。

处罚建议明确了责任边界,也释放出依法从严、压实主体责任的信号。

面向整改,企业应把“能否执行、是否有效”作为制度建设的第一标准,围绕取样等关键作业重新评估风险,优化双阀控制等操作要点,使规程具备可验证、可追溯的步骤;强化设备点检维护,针对阀门操控部件、紧急切断装置建立更高频的状态确认与失效预防机制;将防护用品佩戴纳入刚性管理,按物料危害特性配齐呼吸防护、皮肤防护及必要的检测报警设施;同时完善应急处置流程,明确现场警戒、人员疏散、救援防护、事故上报和复盘整改的闭环机制,避免救援过程“二次暴露”。

前景:以事故调查推动治理前移与标准化提升。

近年来,安全生产治理更加注重从“事后处置”转向“事前预防”,从“单点整改”转向“系统治理”。

此次调查报告对事故链条的还原与责任认定,有助于企业对照排查类似风险,也为同类企业在规程可操作性、设备可靠性与应急防护方面提供了警示。

下一步,随着监管部门对高风险作业环节的专项检查、企业内部安全标准化建设深化以及岗位技能培训常态化推进,化工企业在取样、检维修、特殊作业等环节的风险管控有望进一步前移。

与此同时,事故信息公开与问责机制的持续完善,将促使企业管理层把安全投入、制度执行和现场管理真正落到一线、落实到每一次操作。

化工企业安全生产事关员工生命安全和社会稳定。

嘉禾公司事故案例充分说明,再完善的工艺流程也需要严格的管理制度来保障,再先进的生产设备也需要规范的操作来维护。

当前,各地应以此事故为鉴,组织涉及危险化学品的企业深入开展安全隐患排查,强化从业人员培训,建立更加科学完善的应急预案。

只有将安全生产放在首位,才能最大限度地保护劳动者权益,推动化工产业的健康可持续发展。